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200MW机组锅炉尿素热解脱硝存在问题及应对策略

发布时间:2022-05-14 14:00:03 | 浏览次数:

摘要:针对我公司1、2号炉尿素热解脱硝系统热解炉易结晶、尿素耗量偏高等问题深入分析,进行了脱硝系统改造及优化运行。通过改变稀释风取风口、缩短喷氨格栅管路、完善保温等措施,提高热解炉出口温度,解决了脱硝系统效率低、尿素消耗量大的问题。

关键词:稀释风;热解炉;喷氨格栅;保温

1 尿素热解脱硝系统主要存在问题

公司1号锅炉为哈尔滨锅炉厂设计生产,锅炉型号为HG-670/140-YM14型,属于超高压、大容量、一次中间再热自然循环、单炉膛、平衡通风、固态排渣煤粉锅炉。根据最新《中华人民共和国环境保护法》要求,针对我公司现有火力发电机组烟气中NOx达标排放问题,对烟气系统进行改造。为满足国家环保要求,公司于2014年和2015年分别进行了6台锅炉脱硝系统及配套工程改造,1、2号炉配套设置的尿素热解脱硝系统,3~6号炉为尿素水解脱硝系统,改造后,在机组正常运行时氮氧化物均实现达标排放。

1号锅炉尿素热解脱硝及配套工程改造,采用尿素热解脱硝工艺。脱硝反应系统主要是由烟气系统、尿素制备系统、尿素热解系统、SCR反应器、氨喷射系统、吹灰系统组成。干尿素按比例加入合适温度的除盐水,制成 50% 质量浓度的尿素溶液,然后通过尿素溶液给料泵输送到尿素溶液储罐;高流量循环模块,通过变频循环泵把储罐中尿素溶液输送到计量与分配装置,其中未使用的部分尿素返回到尿素溶液储罐;计量与分配装置根据锅炉不同负荷的要求,自动控制并分配给4只雾化喷枪,然后喷入热解炉,稀释风机由空气预热器抽取热风送入热解炉加热,由电加热控制系统控制热解炉达到热解所要求的温度,雾化后的尿素液滴在热解炉内分解,生成氨气、水、二氧化碳,分解后的氨由稀释风稀释到低于5% 氨浓度的混合气体送到氨喷射系统,通过36路喷氨格栅与烟气均匀混合后流经催化剂加速催化还原反应,完成烟气脱硝过程。

结合运行实际经验来看,尿素热解脱硝系统主要存在问题包括:尿素热解效果差,热解炉结晶;喷氨格栅管内壁积灰堵塞;压缩空气质量差;保温差,热散失高。

2 原因分析

脱硝反应系统主要是由烟气系统、尿素制备系统、尿素热解系统、SCR反应器、氨喷射系统、吹灰系统组成。

干尿素按比例加入合适温度的除盐水,制成 50% 质量浓度的尿素溶液,然后通过尿素溶液给料泵输送到尿素溶液储罐;高流量循环模块(HFD) 通过变频循环泵把储罐中尿素溶液输送到计量与分配装置(MDM),其中未使用部分通过背压控制阀组返回到尿素溶液储罐;计量与分配装置根据锅炉不同负荷的要求,自动控制并分配给4只雾化喷枪,然后喷入热解炉,同时稀释空气经加热后进入热解炉。由电加热控制系统控制热解室达到热解所要求的温度。雾化后的尿素液滴在热解炉内分解,生成氨气、水、二氧化碳,分解后的氨由稀释空气稀释到低于5% 氨浓度的混合气体送到氨喷射系统(AIG),再进入脱硝系统。

催化剂的运行温度范围为320~420℃。当运行温度高于催化剂的最高温度限值时,催化剂将发生烧结和脆裂;当运行温度低于催化剂的最低温度限值时,容易生成铵盐(主要是硫酸铵或硫酸氢铵)并附着在催化剂表面而堵塞催化剂。催化剂的最低运行温度与烟气中的NH3和SO3的浓度有关,两者浓度越高,催化剂的最低温度限值越高。

2.1热解炉管壁尿素易结晶

热解炉运行温度470℃,尿素溶液通过雾化喷枪进行雾化后进入热解炉内,与被加热后的稀释风混合,完成尿素的热解反应过程,由于未达到尿素热解反应温度,雾化尿素不能充分分解,未分解的尿素在热解炉管壁上大量结晶、堵塞出口,影响脱硝系统安全运行及脫硝效率降低。

2.2喷氨格栅管内壁积灰堵管

(1)由于稀释风机取风口距离回转式预热器出口较近,预热器烟气侧附着的积灰在空气侧被吹起,随着热风抽取进入稀释风管路,经稀释风机加压后进入热解炉,流经喷氨格栅时,会吸附在管壁上,日积月累灰尘堵塞喷氨格栅。

(2)联箱管道过长,1号炉联箱布置在反应器顶部,距AIG手动门有12 3.压缩空气品质差、压力低,含水、含油较多。

2.3压缩空气品质差

由于空压机维护不到位,缩空气品质较差,压缩空气只能维持在0.45MPa(设计为0.55-0.6MPa),造成热解炉喷枪雾化无法达到最佳效果。由于压缩空气含水、含油,尿素溶液有微粒,喷枪雾化不好,甚至喷嘴磨损,多投入的尿素溶液在热解炉内无法完全分解,流经AIG管道、阀门后,形成结晶堵塞管路。

2.4保温效果差,热损失大

AIG管道顶部保温有脱落,在环境温度20℃时,对热解炉出口至氨空混合联箱间管路测温,弯头管路上端平台、支架等部位保温外表面温度在60-110℃之间,超过了环境温度25℃保温外表面不高于50℃的保温标准,热损失大。

3 脱硝系统改造及优化运行策略

3.1提高热解炉运行温度

经过与脱硝系统生产厂家沟通,运行中热解炉温度由470℃提高500℃以上,维持热解炉出口温度在370℃,使雾化尿素能够受热充分分解。

3.2针对喷氨格栅管内壁积灰堵管问题

(1)将现有的稀释风机取风口位置从预热器出口标高18米处改至标高27米靠近省煤器热风道垂直面处,远离预热器出口,减少热风带灰。

(2)在稀释风机前安装旋风分离除尘器,最大限度除净稀释风携带的灰尘。

(3)将1号炉现有联箱降低标高至AIG手动门上方1-1.5米高度,缩短管路长度约10米,同时减少分支管路的弯头数量至1个,减少沿程阻力,最大限度保障流通。

3.3处理压缩空气

(1)在压缩空气罐出口安装加装高效油水分离器及凝结式过滤器,提升压缩空气品质,提高雾化效果。

(2)提请公司对空压机系统进行专项治理,提升压缩空气压力至0.55MPa以上,从根本上解决压缩空气压力低的问题。

(3)及时跟踪喷枪压力,当喷枪尿素压力低于0.4MPa时,雾化空气流量低于16Nm?/h,及时联系检修进行退枪检查或更换喷嘴。

3.4治理预热器出口至反应器前管路、弯头、联箱、阀门处保温,确保反应器前热风管道保温合格,减少散热。

4 结论

经过一个检修期观察,效果明显,热解炉未出现结晶现象。喷氨格栅改造后,管道未出现积灰堵塞现象。改造后压缩空气质量较好,油、水彻底清除。保温改造前后喷氨格栅温度对比,脱硝系统设备改造提高脱硝系统安全性,优化运行提高经济性,确保环保达标排放;脱硝系统改造后运行时间短,需要进一步探讨优化运行潜能。通过提高脱硝系统可靠性,保证锅炉启动初期和停炉末期脱硝系统能够正常投入,减少了氮氧化物超标排放的时间,在一定程度上降低了公司的环保缴费,同时也有效降低了机组启停过程中污染物排放。公司承担起了节能减排责任,展现了大唐企业负责任、有实力、可信赖的良好企业形象。

作者简介:高兴慧,(1968- ),男,助理工程师,从事发电厂运行管理工作

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